一.本實(shí)用新型公開了一種氨氣(qì)吸收裝置,主要為水循環回(huí)路(1),所述水循環回路(1)由氨洗滌塔(2)、泵(3)、一級冷凝器(4)和二級冷凝器(5)構成,所述氨洗滌塔(2)上(shàng)的進(jìn)氣口(6)與反應(yīng)釜(9)的出氣口(10)相連,其特(tè)征在於:所述氨氣吸(xī)收裝置上還串接有水循環回(huí)路(11),所述水(shuǐ)循環(huán)回路(11)由氨洗滌塔(12)、泵(13)、一級冷凝器(14)和二(èr)級冷凝器(15)串聯構成,所述水(shuǐ)循環回路(11)的氨洗(xǐ)滌塔的進(jìn)氣口(12)與水(shuǐ)循環回路(1)中氨(ān)洗(xǐ)滌塔的出(chū)液口(8)相連。通過在水(shuǐ)循環回路上再串接(jiē)一個水循環回路,采用多次吸(xī)收,提高氨氣吸收量,從而避(bì)免了(le)因氨氣來不及吸收而(ér)泄露的問(wèn)題,保護了環境。
二.為(wéi)擴大合成(chéng)氨係統氨水排(pái)放量, 增(zēng)加(jiā)吸收(shōu)負荷(hé),對氨吸收裝置提出(chū)了技術改造方案:利用原裝置吸收弛放氣中的氣氨製成氨水,新增1套氨水(shuǐ)精餾製液氨裝置,製成的氨含量為99.0%的液氨用作合成尿素。對比了改造前後氨吸收工藝流(liú)程(chéng);論述了氨水精餾塔的結構特點、填料類別和塔內液體分布器的特性參數(shù);對改造(zào)前後運(yùn)行參數(shù)進行了對(duì)比,結果表明,改造後尾氣中氨含量從未出現(xiàn)超標現象,實現了氨(ān)水零排放。




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